我公司脫硝系統于2015年5月投人使用,由于初次接觸脫硝系統,使用過程中出現了兩個比較集中 的問題:

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水泥廠脫硝系統氨水加壓泵及逃逸氨氣收集系統改造!

2020-05-200

改造前存在的問題及分析

我公司脫硝系統于2015年5月投人使用,由于初次接觸脫硝系統,使用過程中出現了兩個比較集中 的問題:

1)氨水加壓泵斷氨水問題,氨水罐液位一旦 低于1.5m,就會不定時地出現氨水斷流現象,造成 NCI排放超標,給窯系統工藝操作帶來了困難;

2)氨氣 逃逸問題,平時氨水房內及周圍基本不存在氨氣逃逸 現象,但在氨水車卸氨時會出現大量的氨氣逃逸,使 氨水房附近根本無法靠近,造成環境污染和安全隱患。

分析其原因:首先,氨水房設計時將3個氨水罐 都放在深坑中,這樣設計主要是考慮氨水罐泄漏時氨 水不會擴散,但是氨水加壓泵卻設計在地面上,加壓泵與氨水罐的出水口高度差為2m(見圖1),氨水罐 一旦水位低,就會使泵抽真空,造成泵斷流,致使NO, 超標排放,同時會形成汽蝕現象,使泵損傷,泵的密封 系統也會因高速空轉而降低壽命,造成氨水泄漏;其 次,氨水罐在設計時,每個罐上都安裝有透氣閥,而往 罐中卸氨水時,氨水的流動性增大,從而使揮發出的 氨氣增多,從透氣閥中逸出,造成環境污染。

2.處理措施

首先,在氨水房的地坑內測量尋找到合適的位 置,將加壓泵逐臺向地坑內遷移,使加壓泵的進水口 與氨水罐的出水口相平(見圖2),其原有的控制系統 不變;第二,在原有氨水罐體的預留孔上部,增加不鎊 鋼管道,出口加裝真空泵和一個清水箱,用真空泵將 吸出的氨氣排人清水箱內,氨水車卸完后,將水箱內 氨水通過回水管返人氨水罐中(見圖3)。

圖3増加的逃逸氨氣收集系統

3.處理后效果

氨水加壓泵遷移到地坑后,使用至今再也沒有出現泵斷流現象,同時泵在輸送同樣的氨水流量時,電 動機頻率比改造前低6~8Hz。增加逃逸氨氣收集系統 后,再卸氨水時,氨水房內氣味基本消除,效果明顯。